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淺談電泳針孔、縮孔缺陷的排查解決方法

2023-02-03

摘要:電泳涂膜針孔、縮孔是基材表面工藝處理過程中的常見缺陷,嚴重影響產(chǎn)品的防腐蝕性能。重點介紹了某涂裝線體電泳漆膜外觀形成大面積針孔、縮孔的解決案例,過程運用5M1E詳細敘述排查、試驗及缺陷鎖定,并根據(jù)試驗結(jié)論制定了相應(yīng)的解決方案。


    0    引言    


       隨著汽車的熱銷及市場競爭的日益激烈,各汽車企業(yè)新車型開發(fā)呈現(xiàn)出品種多、速度快的特點,這就需要做好新車型的生產(chǎn)準備,保障新品的順利生產(chǎn)和質(zhì)量提升,為企業(yè)在激烈的市場競爭中搶得先機。電泳是整車涂裝的重要“基石門戶”。電泳質(zhì)量的優(yōu)劣與電泳投槽及日常管理質(zhì)量息息相關(guān)。電泳投槽初期不僅僅限制于是否得到了符合膜厚、外觀等要求的電泳漆膜,而且還要有保證投槽成功的一系列保障措施。本文針對后背門針孔、車型局部位置縮孔形成情況進行分析與解決。電泳漆膜形成針孔、縮孔的原因有多種,可分為前處理、電泳槽液原因及設(shè)備、吊具原因等。電泳后的車身針孔、縮孔缺陷會對車身外觀造成極大的影響,導致中涂、面漆針孔、縮孔、失光等,車身防腐蝕性能也無法保障。


1    電泳后背門針孔缺陷描述


某款新車型試制期間,電泳漆膜后背門區(qū)域出現(xiàn)密集針孔。確認車型在電泳濕膜狀態(tài)下存在密集針孔,直徑0.2~0.5 mm,目視露底且棱角突出較為嚴重。連續(xù)過車針孔缺陷 100%,單臺過車時無此現(xiàn)象,其他車型過車時無異常。


1.1 異常調(diào)查

通過排查確認,電泳車身針孔為大面積聚集形式出現(xiàn),且缺陷只存在于后背門和尾燈鈑金棱線處。初步判斷發(fā)生在電泳成膜過程,電泳槽體反應(yīng)產(chǎn)生的氣體聚集未及時排出造成。針孔缺陷需在打磨工位將外觀處理至平整、無觸感。為證實缺陷產(chǎn)生的原因,對前處理、電泳槽液制定常規(guī)及分段驗證方案。


1.1.1 電泳槽液參數(shù)的檢測

取電泳槽液進行常規(guī)參數(shù)化驗分析,見表 1。



檢測結(jié)果顯示電泳槽槽液參數(shù)正常,均在管控范圍之內(nèi),在實驗室用現(xiàn)場槽液進一步驗證槽液的 pH及電泳電壓與漆膜外觀的關(guān)系,結(jié)果表 2~3。




1.1.2 實驗室梯度檢測

試驗發(fā)現(xiàn):當 pH 低于下限時,漆膜薄,沒有針孔;隨著 pH 升高,漆膜粗糙且針孔開始出現(xiàn),而現(xiàn)場槽液的 pH一直管控在 6.0 左右,pH 的影響判定為非要因。


試驗結(jié)果解析:當?shù)谝欢坞妷旱蜁r,電解反應(yīng)進行緩慢,樹脂粒子的遷移速度減小,電沉積量少且漆膜薄。電壓升高,電解反應(yīng)劇烈,產(chǎn)生氫氣量增多,樹脂粒子的遷移速度較快、電沉積量隨之增多、漆膜外觀粗糙且針孔大量出現(xiàn),確認電泳電壓Ⅰ段 220 V、Ⅱ段320V,電壓設(shè)定較高為要因。


1.1.3前處理、電泳分段掛板驗證

當電極開始通電時,首臺車身后蓋與第二臺車身的前圍同時面對距離相同電泳漆,而該區(qū)域由于車身泳動循環(huán)相對較差,非常容易發(fā)生陽極化,針孔很容易出現(xiàn)。前處理、電泳分段驗證分析見表 4。



試驗推論:針孔是由斷電出槽、電泳極化反應(yīng)引起。


1.2 引發(fā)針孔的根本原因

電泳泳涂過程反應(yīng)機理見圖 1。



現(xiàn)場采用“全浸通電,斷電出槽”工藝。連續(xù)過車時,第一臺車在位置 A 斷電出槽時,第二臺車依然處于通電狀態(tài),第一臺車尾門附近位置陽極(屬A 工位)處于工作狀態(tài),導致第一臺車尾門附近位置出現(xiàn)“(陽)極化”異常。車身鋼板電解水,產(chǎn)生H?離子,腐蝕已經(jīng)生成的電泳濕膜,并存在影響槽液穩(wěn)定性的潛在風險。


在現(xiàn)場過車通電條件下,第一臺車斷電出槽時,第二臺車剛結(jié)束Ⅰ段電壓進入Ⅱ段電壓。因Ⅱ段電壓(320 V)較高,加劇“(陽)極化”程度,導致尾門出現(xiàn)密集針孔。


1.3    解決方案


1.3.1 臨時應(yīng)對措施

1)Ⅰ段、Ⅱ段電壓升壓時間過短,電壓偏高,電流沖擊大。且Ⅰ段電壓設(shè)定從220 V升至320 V階段軟啟時間為3 s ,致使Ⅰ段電壓電泳升壓時沖擊電流高達0.80 kA,故將Ⅰ段、Ⅱ段電壓軟啟時間由3s調(diào)整為6s,同時將Ⅰ段工作電壓由220 V調(diào)整為170 V,降低電流密度,控制電解反應(yīng)的程度。


2)延長第二臺車在第一段低壓的通電時間,使第一臺車斷電出槽時,第二臺車處于低電壓狀態(tài),減緩前車“(陽)極化”嚴重程度,從而緩解針孔異常。


經(jīng)過上述調(diào)整,車型后背門部位(陽)極化程度大幅減緩(但依然存在),針孔異?;鞠?,同時,車型膜厚符合工藝要求。


1.3.2 永久解決措施

對整流設(shè)備程序進行改造,將斷電出槽模式改為帶電出槽模式,從根本上解決后背門極化異常。


1.4 針孔問題總結(jié)

入槽階段機蓋出現(xiàn)針孔、花斑,出槽階段尾門出現(xiàn)針孔。單臺過車與連續(xù)過車現(xiàn)象差異較大,斷電出槽,前后車間隔較短。缺陷批量出現(xiàn),嚴重影響車身防腐蝕性能和生產(chǎn)效率,隨線分段掛板形成初步結(jié)論,通過SDU 測試分析原始數(shù)據(jù)鎖定根本原因,將電泳電源改為帶電出槽,增加前后車間距,問題得到解決。


2    電泳局部位置縮孔缺陷描述


由于外界因素造成被涂物表面、硅烷薄膜表面、電泳濕膜上附著油污、塵埃等,或在成膜過程中混有與電泳涂料不相溶的物質(zhì),又或工件在烘干過程鈑金夾縫中油水混合物遇到高溫散落空氣中,而后附著在車身表面而產(chǎn)生類似火山口狀的、直徑為 0.5~3.0 mm的凸坑現(xiàn)象。


某線體完成投槽后,量產(chǎn)爬坡期間,A 車型引擎蓋、四門窗框等位置出現(xiàn)密聚縮孔,直徑 10 mm,菊花狀,縮孔密度3~20個/dm2,需用打磨機打磨。同線體其他車型無此缺陷。


2.1 異常調(diào)查

根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)白車身經(jīng)過前處理、電泳及電泳烘干工序后,車型引擎蓋、四門窗框等部位電泳漆膜表面存在火山口狀的縮孔,目視表現(xiàn)為縮孔深淺不一且密集,均為典型形狀的小圓形縮孔,并伴有明顯的油漬。電泳漆膜縮孔問題的出現(xiàn),增加了對電泳涂膜的打磨工作量,部分打磨不徹底的電泳漆膜縮孔,還會影響車身面漆的外觀質(zhì)量,而且打磨造成的電泳漆膜局部膜厚不足及露底現(xiàn)象影響車身的防腐蝕性能。


2.1.1 前處理、電泳槽槽液管控參數(shù)的檢測

取前處理、電泳槽液進行常規(guī)參數(shù)化驗分析,結(jié)果見表 5。



通過對各項工藝管控參數(shù)化驗、確認,其實際值均在工藝范圍內(nèi),排除前處理、電泳實際工藝參數(shù)不符合標準所導致電泳縮孔,此為非要因。


2.1.2    前處理、電泳分段掛板驗證

前處理、電泳分段進行掛板驗證,確認縮孔缺陷發(fā)生區(qū)域,結(jié)果見表 6。



試驗結(jié)果表明,車型引擎蓋、四門窗框等位置濕膜狀態(tài)下無電泳縮孔,排除前處理脫脂除油清洗不凈及電泳過程參數(shù)異常導致縮孔,確定問題發(fā)生在電泳烘干爐區(qū)域。


2.1.3 烘干爐室體環(huán)境排查驗證

車型鈑金夾縫及外觀縮孔位置使用鋁箔紙進行遮蔽驗證,確認縮孔缺陷發(fā)生原因,結(jié)果見表 7。



車型漆膜烘干后拆卸(鈑金夾縫包裹)鋁箔紙發(fā)現(xiàn)表層存在明顯黃褐色點狀物質(zhì),且確認外表面鋁箔紙包裹區(qū)域無縮孔,通過驗證結(jié)果初步鎖定鈑金夾縫異物是造成電泳漆膜產(chǎn)生縮孔的要因。


2.1.4 缺陷分析

車型單件油污排查見圖 2。



排查結(jié)果表明,車型部分外協(xié)件防銹油與電泳漆配套性較差,電泳漆膜表面縮孔聚集,且縮孔內(nèi)含有油漬。鎖定車型外協(xié)件防銹油是導致電泳漆膜產(chǎn)生縮孔的主要原因。


2.2    引發(fā)縮孔原因

車型存在大量的鋼板重疊區(qū)域及部位,形成夾縫、折邊、搭接等,夾縫內(nèi)易殘存油污,且夾縫內(nèi)部,脫脂液體難以浸入或無有效流動,無法對鈑金夾縫油污進行有效脫脂。夾縫內(nèi)殘存油水混合液體,因表面張力作用,難以清洗并無法完全瀝水,烘干時,如升溫段溫度過高、升溫過快,水的爆沸會將油迸濺,隨著烘干爐內(nèi)的循環(huán)風附著在電泳濕膜表層,在表面張力的作用下形成密集縮孔。


2.3 改善措施制定

電泳缺陷整改措施及結(jié)果見表 8,改善效果:引擎蓋平面縮孔由 40個降至7個,四門門框縮孔由 25.8個降至8個。




2.4    縮孔問題總結(jié)

正常情況下,調(diào)整脫脂參數(shù)對夾縫油縮孔無改善效果。對于輕微較淺的縮孔,提升槽液 ASH會有一定改善作用,一般需提升 1%以上,但電泳外觀粗糙度增加。對于較簡單的夾縫結(jié)構(gòu),電泳后濕膜吹水,有一定改善作用,但無法完全解決。調(diào)整烘房參數(shù)(溫度、風速、風向),改善明顯,也是現(xiàn)場較為常用的改善方法之一,但無法完全解決,且需注意調(diào)整后的固化效果。直接減少涂油量、更換配套性較好的油品,是解決夾縫油縮孔問題的主要途徑,弊端是試驗周期較長。


    3    結(jié)語    


各主機廠對于針孔、縮孔缺陷處理方法及方式截然不同,電泳濕膜狀態(tài)下的縮孔及針孔均難以檢查。絕大部分造成縮孔、針孔缺陷的原因均為外界污染物質(zhì),漆膜缺陷直接影響電泳漆膜功能壽命和基材防腐性能,且面漆涂層外觀質(zhì)量無法保證。


不同線體均有其獨特的地方,在解決現(xiàn)場質(zhì)量問題時要結(jié)合線體的實際情況,同時工藝參數(shù)的設(shè)定并不是按照廠家提供的參數(shù)即可,也要根據(jù)現(xiàn)場的實際生產(chǎn)情況來做出最終的判定。抓好細節(jié)是保證工藝管理制勝的法寶,凡事不能被事物表象所迷惑,要深入其內(nèi)部,查找癥結(jié)所在,工作質(zhì)量和工作效率才能得到提升。


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